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增压机振动分析处理故障案例
发布时间:2019-08-22

        某化工厂空分车间56000Nm 3 /h空分设备机组为一拖二,用汽轮机驱动增压机和空压机,以确保排气压力稳定。配套的增压机为多轴离心式压缩机,采用4级4段压缩,根据增压机的排气压力用程序控制一、三级导叶及防喘阀的开度。增压机主要设计参数: 一级入口流量172200Nm 3 /h,温度20℃,压力0.6MPa(A);二级排气压力:2.05MPa(A);末级排气压力:6.51MPa(A)。

  故障现象

  空分设备试车冲转过程空压机、汽轮机各轴承测点振动正常;增压机除主动联合轴承轴轴向测点振动异常外,其它各轴承测点振动正常。各测点振动值10—40µm之间波动。主动联合轴承轴向测点振动15--85µm。空分设备正常运行过程中空压机、汽轮机各轴承测点振动正常;增压机除主动联合轴承轴轴向测点振动异常外,其它各轴承测点振动正常。各测点振动值10—20µm之间波动。主动联合轴承轴向测点振动15-75µm。此测点在正常运行过程中,没有任何规律波动,从历史趋势发现振动趋势呈峰状,******振动值***达75µm(报警值为69µm,连锁值为90µm)。

  振动***故障原因分析

  1 工艺上分析

  (1)根据历史趋势分析会不会是测点松动或探头故障,在一次意外停车时,空分车间联系仪表检修人员检查振动测点,并更换掉了新的振动探头,但重新开起来后,振动值仍和以前一样,大范围波动。

  (2)主蒸汽品质的好坏会直接影响到机组的位移、振动、轴承温度等的不正常波动,因此考虑蒸汽品质,调取正常运行蒸汽参数压力为8.7Mpa(g),温度496℃,蒸汽压力、温度的***、低报警值都在指标范围内。调取历史趋势,也未曾发现蒸汽参数有任何异常波动。因此排除了主蒸汽参数品质不好引起振动的可能。

    (3)油质的好坏及润滑油温度的***低也会引起机组的振动,因此对油箱内的润

  滑油进行化验分析,但结果是油质各项参数,均在厂***提供的润滑油技术参数范围内。我们又将目光转向润滑油温度。经查看历史趋势,当时的润滑油温度为38℃--40℃左右,油温和油压均比较平稳,没有任何异常波动。但考虑油温较低的话,其一,会使油的粘度增大,从而导致油膜增厚,油膜振荡也会引起机组振动升***;其二,当油温较低时,油的流速也会减慢,如果有机械杂质的话,也不易被及时带走,同样会引起机组振动升***。因此我们将油温由原来的40℃提***到44℃,油压保持不变。经过一周的观察后,发现振动依然存在,没有减小的迹象。由此我们判断,油温、油压没有问题。

  2 设备上分析

  以上几点都是从工艺角度进行分析的,但未从设备角度进行考虑,要从设备上考虑就必须停机,拆开设备进行检查。当时正好全厂准备大检修,公司机动部联合生产部,空分车间组织人员对机组进行全面检查,检查后发现增压机级间管道应力未完全消除,增压机二段密封有磨损现象,轴承压盖有点松动,增压机二级叶轮有伤痕,整个机组对中不良。这个结果让大***既***兴又紧张,***兴的是发现了问题的所在,紧张的是二级叶轮有伤痕,如果找不出导致伤痕的原因,其它问题即使处理好了也不能开车,因为从伤痕来判断是被硬东西碰撞导致的,若找不出原因还会打坏增压机其它叶轮。***终通过大***齐心协力,在二级段间冷却器找到了两个螺栓及两个垫片。为了保证万无一失,必须找到螺栓及垫片是从什么地方脱落的,***后在一级冷却器处发现正好缺少两个螺栓及垫片。从以上检查的结果来看,都会导致机组振动。

  3、处理措施

  (1)将机组重新找正,并降低增压机***度两刀;

  (2)更换增压机二段密封;

  (3)重新拧紧轴承压盖;

  (4)重新安装增压机级间管道,消除掉所有级间管道应力;

  (5)重新检查并拧紧各级间管道螺栓;

  4、运行效果

  增压机处理完后,再次开启后运行半年期间,主动联合轴承轴向振动值为17µm

  左右运行平稳,空压机、汽轮机及增压机其它各测点振动值10—20µm之间波动。都未出现较大范围的波动。

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